引言:某廠A1024A單臂四米龍門刨床,其電氣系統(tǒng)由主拖動和控制系統(tǒng)兩部分組成。電氣主拖動系統(tǒng)是JF-D直流調速系統(tǒng),電控部分采用繼電邏輯控制系統(tǒng)。因已運行了三十多年,電氣系統(tǒng)存在著嚴重的老化現(xiàn)象,設備精度降低,調速性差,故障率高且繼電邏輯控制系統(tǒng)線路復雜,查找故障必須按照一定的步驟和順序進行,設備發(fā)生故障的次數(shù)和處理故障的時間也越來越長。
因此,采用PLC對A1024A龍門刨床進行數(shù)控改造,提高其加工精度,延長其工作壽命,并滿足客戶對產品技術性能指標的要求,不失為一種投入少,見效快的解決辦法。
l數(shù)控改造方案
1.1龍門刨床的工藝流程對控制系統(tǒng)的要求
1.1.1 調速范圍
JF-D調速系統(tǒng)的速度范圍為100~1 000 rpm/min,即調速范圍為10:1;有磨削功能的JF-D調速系統(tǒng)的速度范圍為25~1 000 rpm/min,即調速范圍為40:1。
1.1.2 靜差度
一般要求S=0.1~0.05,即S=10%~5%。
1.1.3 工作臺的自動循環(huán)往返運動
刨削加工時,工作臺應能自動往復運動。
1.2龍門刨床電氣控制系統(tǒng)的硬件設計
1.2.1 系統(tǒng)的總體結構
目前改造龍門刨床的主拖動部分一般采用全數(shù)字直流調速系統(tǒng)或交流變頻調速系統(tǒng),控制部分使用PLC。全數(shù)字直流調速系統(tǒng)選用國外的成套設備,設備的運行參數(shù)用英文顯示,設備操作及維護人員要消化和掌握系統(tǒng)的性能,需花費較長的時間和具備一定的技術水平。
而變頻調速系統(tǒng)經過多年的推廣和使用,各項性能和技術指標不斷趨于完善和成熟,節(jié)能效果顯著。并且由于變頻調速系統(tǒng)的各種運行狀況和故障情況都可以通過監(jiān)示器顯示,因此,根據(jù)當前電氣技術的發(fā)展趨勢和龍門刨床的實際狀況,提出圖1所示的電氣技術改造原理框圖。
改造方案中,保留了原來的操作按鈕,這樣可以適應原操作人員的操作習慣,設備的大部分操作都可通過按鈕完成。操作指令傳送給PLC控制系統(tǒng),PLC對這些指令進行處理后控制相應的設備。PLC將設備的運行狀態(tài)信號傳送給按鈕,按鈕用指示燈顯示相應的信息。
監(jiān)示器選用觸摸屏,可以形象直觀地顯示整個電氣系統(tǒng)的各種運行狀態(tài)和設備可能發(fā)生的電氣故障。操作人員和電氣維護人員,查看觸摸屏畫面就可以了解整個設備運行狀況和故障發(fā)生的位置。
PLC用于實現(xiàn)開關量邏輯控制和控制變頻電機轉速的方向和大小。按鈕站的按鈕、外部行程開關和操作手柄通過PLC,控制油泵、風機、橫梁升降、橫梁夾緊、垂直刀架、右側刀架、左側刀架的電動機,以及后退行程抬刀電磁鐵線圈。
1.2.2 電力拖動系統(tǒng)主回路設計
電氣改造時主回路基本不變,只是將主拖動的直流電動機換為交流變頻電機。空氣開關1ZK,4ZK,5ZK一般處于閉合狀態(tài),設備運行時合上總空氣開關ZK,非工作時斷開。主回路電路如圖2所示。
1.3 PLC基本單元選型與PLC的外部接線圖
1.3.1 PLC基本單元選型
根據(jù)所需的PLC的輸入/輸出點數(shù),并留有一定的余地,選擇三菱公司生產的FX2N-80MR-001的PLC。它的基本指令執(zhí)行時間每條0.08μs,存儲器容量可擴展到16K步,最大可擴展到256個I/O點,有多種摸擬量輸入/輸出模塊、高速計數(shù)器模塊、脈沖輸出模塊、位置控制模塊、RS 232/RS 422,RS 485串行通信模塊、功能擴展板和模擬電位器擴展板等,可完全滿足設計需要。
1.3.2 PLC的外部接線圖
圖3是PLC的外部接線圖。輸入部分可以分為外部工作環(huán)境、工作臺運行、刀架控制和橫梁運行四部分。輸出點分為信號顯示、交流接觸器線圈控制和變頻器控制三部分。
1.4 電機選型
龍門刨床原直流調速系統(tǒng)的直流電機型號為BCD-93,通過對比,選用55 kW的8極變頻電動機,其額定轉矩為700.7 N·m。55 kW的8極變頻電動機的轉矩比原來的直流電動機大,能夠滿足系統(tǒng)調速范圍的要求。
1.5 變頻器選型
通過對各主要生產廠家的產品的性能價格比分析,選用日本安川公司的變頻器。為減少改造成本,選用安川的CIMR-F7A4055變頻器,它的帶PG V/f控制方式的調速范圍為1:40,速度控制精度可達±0.03%,可以滿足系統(tǒng)的調速要求。
2 軟件設計
2.1工作臺控制程序設計
龍門刨床工作臺的工作分為點動和自動循環(huán)兩種方式。點動包括步進(點動前進)和步退(點動后退),目的是調整工作臺到達合適位置,以便擺放加工工件。工作臺的自動循環(huán)往返運動是對工件進行加工的過程。工作臺自動循環(huán)往返過程由裝在床身的六只行程開關(接近開關)控制。
在工作臺自動循環(huán)往返過程的開始階段,要求工作臺處于前進減速行程開關X4和后退減速行程開關X5之間,如果工作臺沒有在這個區(qū)間,應在步進或步退方式下,按點動按鈕,將工作臺調整到該范圍之內。將油泵轉換開關置于‘接通’位置,若風機和油泵動作,則工作臺自動運行的外部條件符合要求。工作臺自動運行的順序功能圖如圖4所示。
2.2故障診斷程序設計
在龍門刨床運行過程中,經常會出現(xiàn)各種各樣的故障,查找老式的繼電器邏輯控制系統(tǒng)的故障非常困難。龍門刨床采用PLC控制后,利用PLC和觸摸屏強大的信息處理功能和信息顯示功能,在出現(xiàn)故障時,通過觸摸屏及時通知操作人員,可以指導檢修人員準確地處理故障。
2.2.1工作臺自動運行故障診斷程序設計
工作臺的自動運行過程與前進/后退換向行程開關和前進/后退減速行程開關的狀態(tài)變化密切相關,如果這4個行程開關出了問題,工作臺不能正確地實現(xiàn)步M20~M28描述的自動循環(huán)過程。
2.2.2 外部設備故障診斷程序設計
外部設備包括風機、油泵和變頻器,有外部設備故障時,用起保停電路保持,信號用觸摸屏顯示。
3人機界面設計
3.1觸摸屏選用
通過綜合考慮后選用WEINVIEW生產的MT-510T型8線精密電阻網(wǎng)絡型工業(yè)觸摸屏,它是10.4’彩色TFT液晶觸摸屏,640×480點像素,有2 MBFLASH ROM和4 MB DRAM。通信口COM1有一個用于PC的RS 232口和一個用于PLC的RS 485/422口,COM2是用于PLC的RS 232口。它還有一個標準的并行打印機接口。
3.2主畫面的設計
主畫面形象直觀地顯示龍門刨床工作臺的往復運動狀態(tài)、抬刀動作和與工作臺有關的限位開關的通斷狀態(tài)。用指示燈顯示工作臺的各種狀態(tài),例如前進、后退、慢速切入、前進減速和后退減速,以及工作臺步進和步退.。還用指示燈顯示油泵風機、變頻器的狀態(tài),以及進刀、退刀和故障信號等。畫面轉換關系和主畫面如圖5和圖6所示。
4 改造效果
對龍門刨床的電氣控制系統(tǒng)進行了總體設計。主拖動采用調速范圍寬、節(jié)能效果顯著的變頻器,用PLC實現(xiàn)開關量邏輯控制和變頻電動機的轉速控制??刂葡到y(tǒng)用觸摸屏作人機界面,觸摸屏用各種畫面來顯示龍門刨床的運行狀態(tài)和故障信息。實踐證明,改造好的龍門刨銑床大大提高了機床的性能和加工能力,有效地提高了工件的加工精度,產生了顯著的經濟效益和社會效益。